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1 簡要流程及性能參數(shù)
水解塔給料泵主要將來自解吸塔上的0.8% ~1.0%的稀氨水加壓到1.7~2.2MPa后送往水解塔進行處理。給料泵是臥式雙軸承多級泵,垂直剖分式泵殼,輔助系統(tǒng)主要配有冷卻水系統(tǒng),用于冷卻泵兩端軸承,機械密封等。
該泵主要由進水段,中段,出水段,導葉,軸,平衡套,平衡鼓,軸承體組成;采用機械密封,密封方案采用兩套API610Plan23(利用泵效環(huán)將軸封腔中的熱介質(zhì)送出,經(jīng)冷卻器冷卻后返回軸封腔),確保機械密封在50℃以下工作,機械密封壽命長,機組維修率低;軸承體及軸封腔均設有冷卻水夾套。
2 檢修運行中的典型問題及解決方案
自2006年6月試車生產(chǎn)至2007年11月期間,該泵運行平穩(wěn)。2007年12月至2009年3月,該泵因操作不當,檢修質(zhì)量不高等原因頻繁出現(xiàn)軸承損壞,機械密封泄漏,葉輪磨損,軸彎曲等故障,僅2009年3月主裝置二系列水解塔給料泵A就因檢修質(zhì)量問題出現(xiàn)機械密封損壞事故8起,嚴重影響了界區(qū)內(nèi)解吸水解系統(tǒng)的運行。
2.1 軸承箱密封水管頻繁斷裂
解吸水解系統(tǒng)開車以來,非驅(qū)動端冷卻水管與軸承體接頭處頻繁出現(xiàn)斷裂事故,使生產(chǎn)過程中被迫倒泵。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),由于冷卻水中存在氣體,導致管路振動,冷卻水管根部出現(xiàn)裂紋。
解決方案:在冷卻水入口處增加緩沖罐或?qū)⒎球?qū)動端冷卻水管與軸承體接頭的入口處改為金屬軟管。2009年2月,首先對主裝置二系列水解塔給料泵B實施,投入使用至今軸承箱密封水管處未出現(xiàn)斷裂事故。
2.2 泵殼內(nèi)經(jīng)常掉進雜物,使葉輪磨損,變形
由于泵入口液體來自解吸塔,而固定解吸塔塔盤用的卡子及螺栓等經(jīng)常出現(xiàn)脫落現(xiàn)象,隨液體流入水解塔給料泵入口,并通過入口過濾器縫隙進入水解塔給料泵的首級泵殼內(nèi),使泵的葉輪磨損,導葉嚴重變形,甚至會使泵軸彎曲。2007年12月,2008年3月分別發(fā)生了墊片與螺栓進入A,B泵首級泵殼,使葉輪嚴重損壞,泵軸彎曲的事故。
解決方案:大修期間對解吸塔塔盤進行了固定,在入口過濾器濾網(wǎng)筒與管道外壁接觸處增加突出邊緣。
2.3 軸向竄動,導致機械密封頻繁破裂
2009年3月2日,二系列水解塔給料泵A泵因非驅(qū)動端軸承損壞進行檢修,更換完軸承盤車過程中,伴隨有摩擦聲音,遂對該泵進行解體檢查未發(fā)現(xiàn)異常;謴桶惭b試車2~3min后,驅(qū)動端機械密封突然泄漏,并伴有劇烈振動。再次對泵進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)葉輪口環(huán)等處有摩擦痕跡,軸未發(fā)現(xiàn)異常,決定對葉輪口環(huán)外徑進行車削掉0.5mm;回裝后,盤車仍伴有摩擦現(xiàn)象,開車2~ 3min后,驅(qū)動端機械密封突然泄漏,且出口壓力不足。反復再次拆裝4次,期間在對水解塔給料泵進行頻繁檢修,試車過程中,葉輪,平衡鼓,平衡套,軸套等均嚴重磨損,且軸發(fā)生了變形,最后對整個轉(zhuǎn)子部件進行更換,但摩擦現(xiàn)象仍然存在,開車2~3min后,驅(qū)動端機械密封仍然泄漏。
解決方案:在該泵首次檢修中忽略了軸承安裝形式,該泵安裝形式有背對背,面對面和串聯(lián)排列3種。理論上在沒有特殊要求情況下,3種安裝方式均可采用。但由于該泵非驅(qū)動端兩軸承之間存在間隙調(diào)整環(huán),必須采用面對面安裝。而檢修人員采用了背對背安裝,增加了轉(zhuǎn)子的軸向竄動量,使兩軸承間調(diào)整環(huán)失去了作用,導致機械密封在運轉(zhuǎn)過程中軸向力忽大忽小,機械密封破損,液體泄漏。將軸承改為面對面安裝后,泵恢復正常運行。
2.4 機械密封經(jīng)常損壞,損壞形式為密封面劃傷
2007年 11 月至 2009 年 3 月, 水解塔給料泵每次機械密封泄漏更換時,發(fā)現(xiàn)機械密封損壞形式主要為動/靜環(huán)密封面有劃痕,動環(huán)或靜環(huán)定位處破損,且機械密封使用時間較短,一般使用時間2~3個月,嚴重影響了該泵的運行周期。
解決方案:對此機械密封進行受力分析,綜合各方面因素認為,機械密封動,靜環(huán)定位處的材質(zhì)為碳化硅,強度無法滿足需要。因此,將動環(huán)由原來整體為碳化硅材質(zhì)改為除密封面為碳化硅外,其余部分為金屬材質(zhì)。改用機械密封后,該泵未發(fā)現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。
3 結(jié)語
水解塔給料泵經(jīng)過密封水管,入口濾網(wǎng),機封等處的改造后,很大程度上延長了泵的運行周期,保證了尿素裝置解吸水解系統(tǒng)的運行。
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